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點擊次數:943 更新時間:2019-10-16
金屬鮑爾環填料在分解塔中的應用效果,今天江西凱萊分享的是河南某焦化廠的案例,介紹鮑爾環填料在分解塔生產粗酚的情況。
河南某焦化廠05年建成投產的15萬t/a焦油加工裝置采用煙道氣分解和硫酸調質相結合的粗酚制取工藝,08年以前粗酚的僅維持在理論的6.8%,造成企業成本上漲,環境污染,設備老化加劇等問題。分解塔是生產粗酚的關鍵設備,而填料是分解塔的重要組成部分,是酚鈉與煙道氣有xiao成分反應的載體。因此合理選擇填料對提高粗酚產量起重要的作用。
焦化廠后面對分解塔的填料進行調查,發現分解塔內堵塞嚴重。同時,塑料填料有明顯變形,聚合、結塊等外部特征。對隨著在填料固體物進行化驗分析后確定是碳酸納結晶和微量粗酚。分解反應產生的熱量使塑料花環填料軟化變形發生熱聚合,減少了比表面積,生成的碳酸納不能及時排出,在高溫下脫水形成結晶并附著在塑料填料表面,進一步減少了比表面積,造成惡性循環,因此塑料花環的軟化特性不適合高溫下的分解反應。
為了改善這個堵塞問題,焦化廠又采用耐高溫的輕瓷填料代替原有的塑料花環填料,為使碳酸鈉溶液順利排出分解塔,采用3層填料模式。改造后的金屬鮑爾環填料比表面積比原塑料花環填料多1850㎡,分解反應更徹底,大大緩解了分解塔堵塞情況,粗酚收率提長到0.54%,達到理論收率的54%。后面對分解塔進行年修時發現部分輕瓷填料因氣液、液流的長期沖刷侵蝕,和酸性物質腐蝕,發生粉化現象,且粉化后填料強度降低,容易破裂成碎片,使填料比表面積急劇縮小,塔內阻力增加、粗酚收率降低,因此需要更換不易粉化的填料。
焦化廠再一次將輕瓷組合環填料改為金屬鮑爾環填料,不銹鋼金屬鮑爾環填料由不銹鋼薄板沖壓卷制而成,在環壁上設有單排或雙排帶向內延伸的舌片的窗口。舌片設置在窗孔中,每個舌片彎入環中并指向環的中心,在中心幾乎重疊;雙層鮑爾環的窗口位置相互錯開;通常,所有窗口的開口總面積約為整個環形壁面積的35%。使塔內氣體和液體能夠從窗口順暢通過。這種不銹鋼材料既能防止軟化結塊,又能避免因沖擊和腐蝕而粉化,同時其獨特的設計可增大比表面積,充分解決氣液交換傳質傳熱的需要,使反應更徹底。改進金屬填料后,分解塔未發生過堵塞事故,粗酚率也達到理論收率的90%以上,金屬鮑爾環填料能夠滿足煙道氣分解制取粗酚工藝的要求,適于大力推廣應用。
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